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PRODUCTS MENU我們以化工行業普遍應用的三(sān)室蓄熱式(shì)焚燒爐(RTO)為例,針對三室RTO共有6個(gè)換向閥,在爐底兩兩成對,分組布置(如下圖)。
三(sān)組換向閥與RTO三個(gè)蓄熱室對應(yīng),通過一定的順序打開、關閉,引(yǐn)導煙氣通過蓄熱室、燃燒室,最終排放到大氣中。工作時RTO焚燒爐內呈微負壓狀態。高溫側換向閥的外(wài)側與煙氣出口管道連通,區域溫度最高達(dá)300℃;低(dī)溫側換向閥的(de)外(wài)側與煙氣進口管道連通,區域溫度最高達(dá)200℃。爐內廢氣具有一定的腐蝕性。裝置運行時,換向閥每60-180s開閉一次,動(dòng)作(zuò)頻繁。
換向閥的平麵閥板與密封端麵通過直接接觸實現密封。閥板閉合後,因加工、裝配精度低導致密封不嚴,廢氣在壓力作用下流動(dòng),在閥板(bǎn)處形成(chéng)少許內漏,不通過(guò)蓄熱體及爐膛焚燒直接排放。同(tóng)時,閥杆在往複運動中對密(mì)封填料造(zào)成磨損,使廢氣通過填料直接泄漏到大氣中,發生外漏。
另外,換向(xiàng)閥內部存在高溫煙氣,經長期(qī)運行後,原閥杆與閥板均存在(zài)不同程度的腐蝕損壞。由(yóu)於原換向(xiàng)閥設計存在上述問題,加之在排放指標、環保指(zhǐ)標更為嚴格的情況下,即使少量的泄漏也會(huì)對排放指(zhǐ)標產生很(hěn)大(dà)的影響,因此(cǐ)需要通過改(gǎi)造提高(gāo)閥門的密封性、耐蝕性和耐用度,使裝置能(néng)夠滿足現有工(gōng)況條件下長期穩(wěn)定(dìng)運行的要(yào)求,並且使(shǐ)排放的(de)廢氣(qì)滿足《GB31571-2015 石油化學(xué)工業汙染物排放標準》的(de)排(pái)放(fàng)指標。
根據(jù)長期運行後裝(zhuāng)置換向閥出現的泄露、損壞等問題,結合故障點的出現位(wèi)置,可以從以下三個方麵對換向閥的結構進行分析,並考慮改進辦法(fǎ):
1.閥杆材料及其連接結構換向閥的主要動件是閥杆和圓(yuán)形閥板,因(yīn)閥門動作頻繁,密封結構及支撐結構負荷較大。加之爐中廢氣溫度較高且有較強的腐蝕性,裝置運行一段時間後(hòu),閥杆與閥板均發生了一定(dìng)的磨損(sǔn)與破壞。
經現場測量、檢查發現,閥板與密封麵之間存在一定程度(dù)的平行度偏差。因此,應對閥板與閥杆(gǎn)采取降低重量、更換材料、增加錯動補償機構等措施使動件擁有更長的使用壽命和更好的密封(fēng)效果。
2.閥板密封結構原設計中,圓形閥板僅通過與密封麵接觸時自(zì)身發生形變來進行密封。
由於加工精度無法保證(zhèng),以及長期運行帶來的支撐結構磨(mó)損,圓形閥板與密封(fēng)麵無法在圓周上所有的位置都能緊密接觸。因此,需要對閥板密封結構進行重新設計,來保證長期運行中閥板密封的可靠性。
3.閥杆(gǎn)密封結(jié)構及支(zhī)撐結構原設計中(zhōng),閥杆(gǎn)的密封組件(jiàn)采用的(de)是填料式密封,由於換向(xiàng)閥的動作(zuò)頻率非常高(每60-180s動作1次)使(shǐ)得此處密封填料的損耗非常快。
閥杆的支撐(chēng)結構是在內外兩側對稱布置的由三個橡膠輪組成的支撐(chēng)軸承。
拆除(chú)支撐(chēng)軸承後,發現(xiàn)滑輪(lún)表麵包膠因長(zhǎng)期(qī)使用表麵已發生永久變形;滑輪的轉軸因長期與軸套幹磨(mó),已嚴重磨損;部分滑輪已無法正常轉動。
此外,經(jīng)檢查發現,支撐軸承雖然有一定的調心功能,但當閥杆兩端同時采用此結構時,很難保證閥杆與密封函(hán)的同心度,從而(ér)加劇了(le)填料的磨損。填料磨損後,廢(fèi)氣在此處發生泄漏。因此(cǐ),需要對閥(fá)杆(gǎn)的密(mì)封結構與(yǔ)支撐機構(gòu)進行重新設(shè)計,以達到更好的閥杆密封(fēng)效果與更長的使用壽命。
一、閥杆及其(qí)連接構件
如某塗布行業企業,一台55000Nm3/h處理量的RTO,在換向閥設計中的(de)幾個取值,如閥杆為直徑60mm的實心杆,材質為不鏽鋼,閥板為直徑 1300mm,厚3-10mm 的圓形(xíng)板,材質同為不鏽鋼。在運行一段時間後,閥杆與閥板表麵均出(chū)現了嚴(yán)重的腐蝕與磨損(sǔn)。考慮到長期運(yùn)行時(shí)的設備工況,需要同時滿足力學性能、表(biǎo)麵硬度、耐腐蝕性三方麵要求,因此理想的替代材料有調(diào)製鋼不鏽鋼或其他合金鋼。
根據現(xiàn)場的使(shǐ)用經驗,選(xuǎn)用直徑63mm,厚10mm的不鏽鋼鋼管作為替代閥(fá)杆材料。閥板的材料也選用不鏽鋼,直徑不變,厚度(dù)增加。
閥杆自身的磨損與閥杆支撐軸承(chéng)的磨損均會(huì)導(dǎo)致活塞杆與閥杆的同心度偏(piān)差進一步加大。改進(jìn)的辦法是在過渡頭與活塞杆之間增加一個浮動接頭。浮動接頭(tóu)允許兩側連接杆發生偏心滑動(dòng)和球麵滑動,它能夠對活塞杆與閥杆(gǎn)之(zhī)間的偏心量進行補償,使得換向閥在長期使用過程中穩定高效(xiào)地運行,降低RTO換向閥運行安全隱患。
二、閥板密封構件
1.改進後的閥板(bǎn)密封結構在密封麵上加工兩道密封槽,選用適當的(de)彈性(xìng)體材料作為密封體;利用密封體的回彈性補償閥板與密封麵之間(jiān)的平行度偏差。同時,利用兩道密封體形(xíng)成迷宮密封結構,阻止有(yǒu)機廢氣泄漏,提高(gāo)RTO處理效(xiào)率。換向閥高(gāo)溫側的環境溫度最高可達到300℃甚至更高(如(rú)部分行業需增加(jiā)反燒(shāo)工藝),因此要求密封體材料在高溫下具有良好的物(wù)理、化學特性穩定性。膨脹石墨的耐溫性(xìng)出色,同時兼具較好(hǎo)的回(huí)彈性,非常(cháng)適用於目的(de)工況。
2.改(gǎi)進後的閥板密封結構在密封麵上增加集氣(qì)室,增加(jiā)壓縮(suō)空氣接口,內部通入正壓(yā),以保(bǎo)證換向閥的零泄漏。
三、閥杆支撐構件
1.將原結構中(zhōng)的橡膠輪改為(wéi)40Cr材質的(de)鋼(gāng)輪,提高滑輪在高溫煙氣條件下的耐用性和耐腐蝕性。
2.增加下部(bù)兩個滑輪的寬度,增大滑輪與(yǔ)閥杆的接(jiē)觸麵積,降低滑輪與閥杆之間接觸處的滑動摩擦阻力。
3.在每個滑輪內部增加(jiā)一對自潤滑軸承,使滑輪的滑(huá)動更(gèng)加順滑,延長滑(huá)輪的使用壽(shòu)命。
經(jīng)過我們的研究和探索,根據上述改(gǎi)進措施,換(huàn)向閥能夠滿足RTO長期使用的穩定性和重複性,使RTO設備做到滿足新(xīn)標準中的排放要(yào)求,達到了預期的(de)改進目的。具體效(xiào)果總結如下(xià):
1.更換後的不鏽鋼閥杆與閥板能夠有效抵抗腐蝕並降(jiàng)低閥杆(gǎn)支(zhī)撐負荷,減少磨損,具有更長的使用壽命。
2.作為閥板密封體材料,膨脹石墨在高(gāo)溫下具有良好的熱穩定性和(hé)良好的回彈率。
3.改進後的閥杆密封結構能夠有(yǒu)效阻隔灰塵;有效阻止RTO運行(háng)過程中的有機廢氣泄漏,並對閥杆提供穩固(gù)支撐。改進後的(de)閥杆支撐軸承運轉更(gèng)加順(shùn)滑,使用(yòng)壽命大大增加。
4.改進提高了換向閥(fá)的密封(fēng)性;提高了換向閥運行時的平順性與可靠性(xìng);延長了換向閥(fá)的使用壽命(mìng)。
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